更新時(shí)間:2025-08-11 14:54 來源:龍?zhí)┧幚? 點(diǎn)擊數(shù):387
制藥廢水除磷實(shí)錄:聚合硫酸鋁助達(dá)A標(biāo)技術(shù)解析

一、項(xiàng)目背景:制藥廢水的總磷治理難題
制藥行業(yè)作為高耗水、高污染的典型代表,其廢水含有高濃度總磷(TP),主要來源于原料清洗、合成反應(yīng)及設(shè)備沖洗等環(huán)節(jié)。以華東某大型制藥企業(yè)為例,其日排放廢水1.2萬噸,原水總磷濃度高達(dá)8.5mg/L,遠(yuǎn)超《制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21903-2008)中總磷≤0.5mg/L的A級(jí)限值。傳統(tǒng)化學(xué)沉淀法(如石灰+PAM)雖能降低總磷濃度,但存在以下問題:
·
處理效率低:石灰投加量過大,易造成管道結(jié)垢,總磷去除率僅70*-80*;
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污泥產(chǎn)量大:每噸水產(chǎn)生污泥0.3-0.5噸,處置成本高;
·
二次污染風(fēng)險(xiǎn):殘留鈣離子導(dǎo)致出水硬度超標(biāo)。
二、技術(shù)突破:聚合硫酸鋁的除磷機(jī)理創(chuàng)新
1. 吸附沉淀+絡(luò)合反應(yīng)雙重作用

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電荷中和:聚合硫酸鋁(PAS)水解生成Al₁₃O₄(OH)₂₄⁷+等高電荷多核絡(luò)合物,中和磷酸根離子表面負(fù)電,破壞其穩(wěn)定性。
·
吸附架橋:高分子聚合物形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),吸附并橋連磷顆粒,形成大顆粒后快速分離。
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絡(luò)合反應(yīng):Al³+與磷酸根生成AlPO₄沉淀,進(jìn)一步降低總磷濃度。
·
數(shù)據(jù)驗(yàn)證:中試實(shí)驗(yàn)中,PAS投加量600mg/L時(shí),總磷去除率達(dá)92*,出水總磷濃度降至0.68mg/L,經(jīng)后續(xù)處理后穩(wěn)定在0.45mg/L以下。
2. 復(fù)合工藝強(qiáng)化處理效果
·
技術(shù)路徑:采用"PAS預(yù)處理+化學(xué)沉淀+深度過濾"三級(jí)處理工藝:
·
預(yù)處理階段:PAS使總磷脫穩(wěn),濃度降低至2.0mg/L以下。
·
化學(xué)沉淀階段:投加少量石灰調(diào)節(jié)pH至10-11,生成磷酸鈣沉淀。
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深度處理階段:活性炭吸附殘留磷,確保出水達(dá)標(biāo)。
三、實(shí)戰(zhàn)全流程:從高總磷到穩(wěn)定達(dá)A標(biāo)
步驟1:廢水診斷與方案定制
·
檢測(cè)指標(biāo):原水總磷濃度、pH值、COD、其他營(yíng)養(yǎng)鹽(如氮)含量。
·
定制方案:某制藥企業(yè)采用"PAS+石灰+活性炭"工藝,噸水處理成本2.8元。
步驟2:動(dòng)態(tài)效果追蹤(72小時(shí)數(shù)據(jù))
時(shí)間節(jié)點(diǎn) |
PAS投加量(mg/L) |
化學(xué)沉淀前TP(mg/L) |
出水TP(mg/L) |
去除率(*) |
投藥前 |
- |
8.5 |
- |
- |
12小時(shí) |
400 |
3.2 |
2.1 |
75 |
24小時(shí) |
600 |
1.8 |
0.68 |
92 |
72小時(shí) |
600 |
1.2 |
0.45 |
94.7 |
步驟3:長(zhǎng)效管理機(jī)制

·
智能投加系統(tǒng):通過在線總磷監(jiān)測(cè)儀實(shí)時(shí)反饋數(shù)據(jù),自動(dòng)調(diào)節(jié)PAS和石灰投加量,波動(dòng)范圍控制在±5*。
·
污泥資源化:磷酸鈣沉淀經(jīng)脫水后用作建材原料,每噸創(chuàng)收180元,實(shí)現(xiàn)"以廢治廢"。
四、成本對(duì)比:聚合硫酸鋁的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)
1. 藥劑成本分析
方案類型 |
混凝劑種類 |
投加量(mg/L) |
單價(jià)(元/噸) |
噸水藥劑成本(元) |
TP去除率(*) |
傳統(tǒng)工藝 |
石灰 |
800 |
600 |
0.48 |
70 |
常規(guī)改進(jìn)方案 |
聚合氯化鋁(PAC) |
600 |
3200 |
1.92 |
85 |
龍?zhí)┓桨?/strong> |
聚合硫酸鋁(PAS) |
600 |
2200 |
1.32 |
92 |
2. 綜合效益測(cè)算
·
電費(fèi)節(jié)省:采用絮凝工藝,攪拌功率降低30*,年節(jié)電約10萬度。
·
污泥減量:PAS形成的絮體密實(shí),污泥產(chǎn)量減少40*,處置費(fèi)用降低25*。
·
環(huán)保合規(guī):避免因總磷超標(biāo)導(dǎo)致的罰款(單次可達(dá)50萬元),并減少危廢處置成本。
五、核心優(yōu)勢(shì):龍?zhí)┚酆狭蛩徜X的三大技術(shù)壁壘
作為
聚合硫酸鋁生產(chǎn)廠家,我廠產(chǎn)品通過ISO9001認(rèn)證,具備以下創(chuàng)新:
1.
鹽基度控制:采用兩段式聚合工藝,鹽基度穩(wěn)定在80*±2*,確保Al₁₃形態(tài)占比>85*。
2.
低溫適應(yīng)性:在10℃低溫條件下,仍能保持90*以上的總磷去除效率。
3.
定制化生產(chǎn):可根據(jù)原水pH值、磷形態(tài)調(diào)整產(chǎn)品配方,適配不同制藥工藝需求。
六、行業(yè)啟示:從末端治理到清潔生產(chǎn)
本次合作驗(yàn)證了
聚合硫酸鋁在制藥廢水處理中的技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。建議:
1.
工藝升級(jí):推廣"預(yù)處理+化學(xué)沉淀+深度處理"組合工藝,實(shí)現(xiàn)總磷總?cè)コ剩?5*。
2.
資源循環(huán):將污泥脫水后用作建材原料,每噸可創(chuàng)收150-200元。
3.
智能管控:部署在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)時(shí)調(diào)整藥劑投加量,確保穩(wěn)定達(dá)A標(biāo)。
作為中原地區(qū)的凈水材料生產(chǎn)基地,我廠擁有:
·
全自動(dòng)生產(chǎn)線:年產(chǎn)聚合硫酸鋁5萬噸,產(chǎn)品覆蓋28個(gè)省市。
·
全流程質(zhì)檢:從原料(鋁酸鈣粉)到成品實(shí)施26項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)。
·
全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò):48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)制藥廢水處理需求,提供"藥劑+技術(shù)+設(shè)備"一站式解決方案。
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(注:本文數(shù)據(jù)來自項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,案例地點(diǎn)已做脫敏處理。)